一、項目背景
某礦上倉皮帶機頭溜槽原有安裝方式為:箱體采用5mm厚普通鋼板焊接,內部以M12沉頭螺栓固定厚度為12mm大小約400mm×450mm 的耐磨鋼板。如果滿負荷運轉,其落煤直接沖擊點40天就需更換補焊一次,其余沖刷點則100天需更換補焊一次,增加了維護時間和維護成本,影響正常生產。技術人員根據實際情況進行了技術工藝改革。
二、研究內容
1.基本原理
將溜槽內襯板由原平鋪改為自制方格,方格內存煤后,沖擊點由原來的直接沖擊變?yōu)闆_擊存煤。沖擊處磨損變?yōu)殚g接磨損,降低磨損量、維護時間及維護成本。
2.工藝改進
內襯板改為自制方格,方格整體采用12mm厚耐磨鋼板制作而成,高度100mm,方格采用整體底面,在底面上焊接高度為100mm正方形鋼板,不封蓋。
通過改變原煤對溜煤槽內襯板沖擊方式,使煤對鋼板的沖擊磨損改為煤與“耐磨方格”存儲原煤的沖擊滑落摩擦,有效減緩了各落煤點耐磨鋼板損耗。3.技術特點
加工容易,安裝方便,可采用螺栓固定,也可直接焊接;不易磨損,使用周期長;減少維護時間,降低維護成本;實用性強,應用范圍廣。
三、應用效果
該項目完成后,經過為期16個月的實際應用,上倉皮帶裝載點溜槽內襯板高度為90mm,僅磨損10mm。現(xiàn)已推廣應用于主井裝載溜槽、定量斗沖擊點等多處轉載設備上。
通過工藝改造改變了原有內襯板結構及安裝樣式,大大減緩了原煤沖擊方式和力度,降低了設備損耗,減輕了檢修人員的勞動強度,提高了工作效率。每年可節(jié)約材料費約2.3萬元。
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